龍川316l不銹鋼管“盯”出來的成品率
在三軋廠生產過程中,經常出現剪切倍尺頭尾彎曲現象,不但使成材率降低,對產品質量、生產成本也造成影響。這個現象在3號剪上尤其突出。3號飛剪在棒材軋線上是關鍵設備,飛剪的可靠性和剪切精度對產品成材率有很大影響,為了解決這項問題,三軋廠技術人員對近年來有關倍尺剪電氣波形圖進行分析,發現在剪切瞬間剪子速度略有波動,對大部分規格沒有影響,但是在剪切直徑30mm系列過程時,倍尺剪在剪切瞬間電機不出力,這就使得齒輪箱系統處于自由狀態,受外力影響較大,導致在剪切瞬間齒輪傳動機構失控,造成倍尺彎曲。
通過分析,三軋廠決定改變倍尺剪的控制角,反復試驗后技術人員發現減小控制角15度之后,對于直徑30mm系列倍尺頭尾彎曲效果特別好,不僅完全杜絕了倍尺頭尾彎曲現象,同時適用于其他規格。為了確保萬無一失,改變控制角之后他們對所有規格產品剪切的電氣波形圖進行比對,沒有發現不良影響,由此徹底攻克了困惑三軋人多年的疑難問題。技術人員算了一筆賬,由于倍尺彎曲導致定尺剪切頭每組倍尺損失少10厘米,即可提高成材率0.1%,而每噸材售價與廢鋼差價1500元,僅此一次項每年可以創造效益108萬元。
盯住事故關 減少廢鋼量
軋鋼線屬于流程作業,這個過程需要不同的設備共同完成,零星事故時有發生?!鞍咽鹿式迪聛?,從廢鋼中把成品材摳出來我們就算有成績?!比垙S現場部部長石勇如此說。
隨著客戶要求越來越高,規格尺寸越來越精細,要從廢鋼中摳出成品材的做法,說著容易操作起來并不輕松。更換規格次數越多,出事故的機率也就越大。在所有事故中堆鋼事故發生的次數最多,每處理一次堆鋼事故至少需要20分鐘,事故也會對正品材造成浪費。如何控制減少堆鋼事故,是擺在三軋人面前的一個難題。
針對倍尺剪速度超前于軋制速度的比例,三軋廠結合各生產工段的經驗,制定超前比例設定范圍,有效減少了倍尺剪切堆鋼。通過制作口袋裝軋制工藝卡,避免軋機調整時用錯導衛備件造成堆鋼。此外,他們還舉辦備品工技能大賽,提高準備班軋機組裝調整質量,減少因軋機組裝質量不高造成的堆鋼。同時規定,接班時針對軋線易堆鋼的部位落實責任進行檢查,減少因導槽等安裝不合適造成的堆鋼。所有措施都取得了明顯成效,今年7月份事故率較2012年7月降低41.78%。
盯住人員關 軋好每根鋼
在三軋冷床區域,幾米高的冷床上,一個人不時彎腰查看圓鋼,汗水把崗位工身上的工作服染濕了一大片。這是冷床崗位工工作的一個場景,他用最原始的方法“盯”在現場,“盯”住每根鋼。
“我們之前通過監控畫面進行控制,由于過鋼速度快,控制不夠精確,很容易造成倍尺設定不準情況。為此我們自制冷床標尺,可以直觀地在現場準確掌握倍尺長度,實現最快反映,在冷床上盯著雖然很累,但是只要指標能上去,我們高興!”崗位工曹慶林擦了一下臉上的汗水說,他從接班開始就沒有下過冷床。
為了提高現場職工的指標意識,三軋廠有三大法寶。首先進行員工培訓,使職工意識到指標和每個人都有關系,并通過有豐富經驗的優秀職工講解軋線事故的預防和處理方法,減少事故發生。工作精細化是第二個法寶,為了避免因輥徑和軋槽錯誤造成的調速不當堆鋼,三軋廠要求接班操作、換輥、更換規格時由CP1人員核對輥徑和軋槽,做到一一核對,在出現事故時做好分析記錄,利用班后會進行交流,減少重復性事件發生。第三個法寶就是讓有經驗、有技巧的崗位工當老師講課帶徒,使“一人精”就變成“人人行”。
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